柴油发电机隔音、降噪措施:
本工程选用的柴油发电机组运行时噪声非常大,需采用降噪措施。运行主要噪声源按噪声级大小顺序排列为:排气噪声、燃烧噪声和机械噪声、进气噪声。根据对噪声源的分析,采取以下降噪措施。
进排风噪音降低措施对于降低排气噪声采用加装原厂配套的排气消声器的办法。排气管消声器的吊架应带减震装置,消声器与膨胀波纹管连接采用法兰连接。进风降噪措施:在---机组正常运行所需进风量和机组本身散热的条件下,在发电机房进风百叶后安装消声装置。
燃烧噪音及机械噪音降低措施降低燃烧噪声和机械噪声主要通过基础减震来实现。所选用柴油发电机本身内置减震系统,同时在柴油发电机底盘与基础之间应有合适的减震器,进一步加强减震效果。同时在噪声的传播通道上进行降噪处理,减少声源对外的辐射。机房门采用隔音门,送、排风口加装消声器,
排烟管降噪措施:将排烟管道上加装二级排烟消声器---消声量,防止发电机组运行时发出的噪声通过排烟口向外辐射,降低排烟口噪声。
基础减震措施:发动机与机组底座之间设置减震器,可以---吸收90%以上的震动,为了进一步降低震动的传递,我们在机组底座与机房基础之间安装了减震器,720kw柴油发电机参数,可以进一步吸收95%的震动。这样,机组的振动就只有0.5%能够传递到基础上,
曲轴前,后推力轴承磨损,轴向间隙过大导致曲轴前后游动:柴油机运转时,听到曲轴前后游动的碰撞声,此时应检查轴向间隙和推力轴承的磨损程度,---时更换;
摇臂调节螺钉与推杆的球面座之间无机油,在柴油机运转时异常杂声故障分析气缸盖处听到干磨擦发出的“吱吱”响声,此时应拆气缸盖罩壳,添注机油;
涡轮增压器运转时有不正常的碰撞声,此时应拆检轴承是否有磨损,叶轮叶片是否有弯曲,同量测量主要柴油机运转时异常杂声故障分析间隙并作调整和更换已损坏的零件,清洗增压器的机油滤清器和进出油管路,---柴油机运转时异常杂声故障分析润滑油畅通。
气门碰活塞:运转中气缸盖处发出沉重而均匀、有节奏的敲击声,用手指轻轻握住气缸盖罩壳的螺帽有碰撞感觉,拆下气缸盖罩壳,检查相碰原因、调整气门间隙,---时检查柴油机运转时异常杂声故障分析活塞型号是否调错,如有碰撞,可适当挖深气门凹坑或增加一张厚为0.2.mm或.0.40mm,形状与气缸底---同的紫铜皮垫片;
进、排气门间隙过大:在柴油机运转时异常杂声故障分析气缸盖处听到有节奏的较大响声,此时应重校气门间隙;
传动齿轮磨损,间隙过大:在前盖板处发出不正常声音,当柴油机突然降速时可听到撞击声,此时应调整齿隙,视磨损情况更换齿轮。
发电机组在使用过程中常常会出现冷却液温度过高的现象,冷却液温度过高对发电机组会造成危害,轻则导致零部件损坏,重则导致整个发电机组不能正常运转。纵观所有引起冷却液温度过高现象的原因,其中一部分是用户能够自己检查出来并解决的,另一部分则需要人员才能解决;其---通过以往积累的经验以及对资料的搜索,为广大用户归纳了以下12点可能导致发电机组冷却液温度过高原因。
1、冷却液不足
2、散热器散热片阻塞
3、散热器通风不畅
4、冷却液风扇运行不正常
5、风扇损坏
6、水泵损坏
7、节温器故障
8、喷油泵故障
9、供油定时不正确
10、环境(进气)温度过高
11、机组过载---
12、冷却液报警开关(传感器)或仪表故障
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